1. 神钢75液压泵
泵打不上压力的原因是:
1、吸入管路上过滤器堵塞;
2、液压油箱油位太低;
3、吸入管路漏气;
4、柱塞泵中心弹簧折断、漏装或疲劳,使柱塞不能回程,另一端不能将缸体顶在配油盘上;
5、配油盘与缸体接触面之间拉伤严重,不密合或缸体和配油盘初始密封不好。柱塞泵是液压系统的一个重要装置,依靠柱塞在缸体中往复运动,使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油、压油。柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等优点。
2. 神钢75液压泵会坏吗
使用时间长,油封正常磨损
处理方法:更换新油封。液压泵轴端油封属于易损件,做好日常检查保养,正规操作,很多漏油情况都是可以预防和避免的。如果出现漏油也不用过于惊慌,冷静细心查找引起漏油的原因,及时排除。
2、液压油长期没有更换或滤芯质量不合格,液压油过脏, 加速油封磨损
处理方法:尽快更换液压油和滤芯。
3、液压油变质或乳化,润滑性能下降,加速油封磨损
处理方法:尽快更换液压油和滤芯,严重时需要清洗系统。
4、传动轴动平衡失效,摆动量大,引起主轴摆动油封偏磨
处理方法:及时校正或更换传动轴
3. 神钢75液压泵抖动
挖机大臂抖动有可能是缺液压油或油缸损坏。
4. 神钢75液压泵图片
整机尺寸
总长度(mm)6200
总宽度(mm)2320
总高度(至驾驶棚顶部)(mm)2730
总高度(至动臂顶部)(mm)2650
最小离地间隙(mm)375
履带长度(mm)2830
履带宽度(mm)450
履带轨距(mm)1870
作业范围
最大挖掘高度(mm)7400
最大卸载高度(mm)5330
最大挖掘深度(mm)4170
最大垂直挖掘深度(mm)3480
最大挖掘半径(mm)6460
主要性能
工作重量(kg)6,850
标准铲斗容量(m3)0.4
铲斗最大挖掘力(kN)52.7
发动机
品牌型号五十铃4LE2XCUA
额定功率(kW)41
额定转速(rpm)2200
油液加注
燃油箱容量(L)140
液压油箱容量(L)67
5. 神钢75液压泵怎么调
三一75挖机液压泵是徐州徐工液压件有限公司生产的。
公司成立于1994年12月,地址位于徐州经济开发区桃山路18号。
公司经营范围:液压件、工程机械配件制造,普货运输;液压件、工程机械配件销售、维修、技术服务,电镀加工,高中压液压元件系统、密封件、钢材销售。
6. 神钢75液压泵维修视频
神钢b023报警表现为设备离线,原因和解决方法如下
2、 检查音视频信号接口是否连接正常
除了供电问题,音视频信号传输线路不通也会造成“设备离线”。无论是利用光纤又或是网线作为传输视频监控系统的传输线路,都需要仔细检查其接口处是否松动、接触不良。光纤焊接点是否正常,网线水晶头是否正确连接。
7. 神钢75液压泵分解组装
1、安装销轴
这一步比较简单,先把铲斗卸下来,把连接器相应的孔位与小臂销轴孔位对其,装入销轴,注意装销轴之前把油封、垫片、防尘圈等部件都安装上。
2、安装液压管
接下来就是固定油管,首先要把液压管路的金属管固定在小臂上,由于铲斗油缸和小臂之间的空间放不下油管接头,所以要把金属管上半段移至一侧,最好移至小臂左侧。这样的话方便干活时观察油管。
另外,为了固定金属管,需要在金属管的管卡用一块三角形的铁与小臂焊在一起。
把铁管固定好之后,把铁管下端的软油管连接到快接器上的油缸。
铁管上端用最长的先导管沿着大臂往下顺到了大臂销轴处,再接上一段先导管,连接到驾驶室底部的电磁阀AB口上。用最后两根先导管的一头接在电磁阀的P T口上,另一头接在行走阀的进油口和回油口上(是侧面的两根管,不是底部四根管的地方)。
还有最重要的一点,在接油管时一定要把空气放尽,不然后果相信大家都知道。所有管路都接好后一定要检查一下液压油,如液压油不足应及时补充。然后启动挖掘机检查管路是否连接无误。
3、安装开关
液压管路连接无误后,最后连接电源开关,先用万能表找出一根正极,把开关、保险串联,然后接到电磁阀的一根线上,电磁阀的另一根线接搭铁,这样就算大功告成了
8. 神钢75液压泵解析
神钢75的先导泵电子阀安装在液压泵旁边。先导式电子阀,通电时,依靠电磁力提起阀杆,导阀口打开,此时电磁阀上腔通过先导孔卸压,在主阀芯周围形成上低下高的压差,在压力差的作用下,流体压力推动主阀芯向上移动将主阀口打开;断电时,在弹簧力和主阀芯重力的作用下,阀杆复位,电磁阀上腔压力升高,流体压力推动主阀芯向下移动,主阀口关闭。
9. 神钢75液压泵示意图
主要看液压泵的损坏程度与修复程度,如果通过专业维修检测设备,性能效率完全修复,理论上与接近新泵的使用寿命。
同时,液压泵的日常维修保养、工作环境的恶劣程度等等都是会直接影响使用寿命的。
10. 神钢75液压泵调流量
一、液压泵流量的调整
1、主泵流量的调整
(1)神钢挖掘机200松开流量锁紧螺母;
(2)转动压力调整螺栓,直到压力符合规定为止;
(3)当系统压力在14700一17700kPa范围内时,顺时针转动流量调整螺栓1/4圈,流量增加约18L/min,此时第一级弹簧起作用。当系统压力在23500一34300kPa范闹内时,顺时针转动流量调整螺检1/4圈,流量增加约7L/min,此时第二级弹簧起作用;
(4)若逆时针转动流量调整螺栓,则流量减少相应的数镇;
(5)拧紧流量锁紧螺母,拧紧力矩为(12加或减3)N·m;
(6)上泵和下泵流量的调整方法相同。
2、中联205挖掘机主泵最大流量的调整
(1)松开流量锁紧螺母;
(2)拧动流量调整螺栓,直到流量达到最大值为止。顺时针转动流量调整螺栓1/49,流量约减少13L/min。逆时针转动流量调整螺栓1/4圈,流量约增加13L/min;
(3)拧紧流量锁紧螺母,拧紧力矩为10N·m。
3、反流量的调整
(1)松开流量锁紧螺母口;
(2)拧动流量调整螺栓,直到流量达到最大镇为止。顺时针转动流量调整螺栓1/4W.在系统压力为2500kPa时,流量约减少41./-n:逆nJ针转动流量调整螺栓1/4圈,流量约增加4L/min;
(3)拧紧流量锁紧螺母,拧紧力矩为(12加或减3)N·m。
二、液压泵压力的调整
系统压力检测(二次溢流阀设定压力)
1、关闭挖掘机的发动机,放掉油箱内的空气,关闭高、低压截止阀,然后拆卸高压端 H1A 软管(小臂上截止阀钢管 P1A 与连接的软管)。注意:准备盛液压油的容器和做好防尘工作!
2、确认管路上的管接头大小,然后将测压表和管接头连接好。在高压截止阀钢管前端接头处接上测压表具(表面最大量程大于 25MPa)。打开高压端截止阀(再次确认低压截至阀处于关闭状态)。启动挖掘机,并打开锁阀,踩下脚踏阀,即可测出系统压力值。如测量压力值达不到标准,应该及时调整。
3、重新调整二次溢流阀的设定压力(手柄顺时针旋转为增大溢流压力),使其压力达到标准值,然后紧固溢流阀上的锁紧螺母,以防止螺母松动造成设置压力的变化。
4、测试和设置压力完毕后,关闭挖掘机的发动机,放掉油箱内的空气。将高压端截止阀关闭,拆下测压表具,将和挖机用 H1A 软管连接,形成闭环。打开高、低压端的截止阀并将截至阀锁紧,进入工作状态。
- 相关评论
- 我要评论
-